YG一75/5.29一M+CFB鍋爐燃燒福建無(wú)煙煤存在的問(wèn)題及其探討
一、循環(huán)流化床鍋爐主要參數(shù)與結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介
1、主要技術(shù)參數(shù)(設(shè)計(jì))
蒸發(fā)量 75t/h
過(guò)熱蒸汽壓力 5.29MPa
過(guò)熱蒸汽溫度 485℃
給水溫度 170℃
一次熱風(fēng)溫度 150℃
二次熱風(fēng)溫度 150℃
排煙溫度 145℃
爐膛出口溫度 920℃
2、進(jìn)水管路與水循環(huán)系統(tǒng)
鍋爐給水分三路:一路至噴水減溫器;一路至水冷套;另一路直接給水與水冷套冷卻水混合后進(jìn)入省煤器的混合集箱經(jīng)省煤器至汽包。
爐膛四周由膜式水冷壁組成,爐頂由前后墻水冷壁管交叉斜拉而成,其上敷以磷酸鹽耐火混凝土。爐膛的截面為5190mm× 3340mm,爐膛布置水冷壁管的上標(biāo)高為2350mm、下標(biāo)高為8500mm。膜壁由20GΦ60×5與20.5×6扁鋼焊接而成。前后墻各64根,兩側(cè)墻各41根。爐膛兩側(cè)慣性分離器,四周也由膜式水冷壁組成,靠爐膛一側(cè)的水冷壁與爐膛共用,其余三面單獨(dú)組成三個(gè)水循環(huán)回路,兩側(cè)共6個(gè)循環(huán)回路。其側(cè)墻各41根,前后墻各18根。為了保護(hù)慣性分離器的受熱面,其側(cè)墻、后墻,中間墻均上敷磷酸鹽耐火混凝土,以防含塵氣流磨損。
3、燃燒系統(tǒng)
燃燒系統(tǒng)由爐膛慣性分離室旋風(fēng)分離器和返料器組成。爐膛下部為密相區(qū),最底部是布風(fēng)板,一次風(fēng)經(jīng)布風(fēng)板上的風(fēng)帽均勻進(jìn)入爐膛起流化作用,二次風(fēng)經(jīng)上、下層19個(gè)噴嘴進(jìn)入爐膛稀密相區(qū)的交接處,補(bǔ)充稀相區(qū)燃燒所需的氧氣并擾動(dòng)燃燒。含塵氣流在爐膛出口處分為左右兩股進(jìn)入兩側(cè)慣性分離室,由于流速降低,轉(zhuǎn)彎調(diào)向和檔板分離,較粗的顆粒由于慣性等作用,第一次分離出來(lái)經(jīng)返料器送入爐膛循環(huán)再燃,煙氣從慣性分離導(dǎo)向煙道分別進(jìn)入與之相切的旋風(fēng)分離器。被二次分離的細(xì)顆粒經(jīng)返料器返回爐膛循環(huán)再燃。離開(kāi)旋風(fēng)分離器的煙氣,經(jīng)過(guò)熱器,進(jìn)入省煤器一、二次風(fēng)空氣預(yù)熱器,最后引向電氣除塵通過(guò)煙囪排入大氣。
二、運(yùn)行中遇到的問(wèn)題及其分析
1、旋風(fēng)分離器的下部圓錐體結(jié)渣。
(1)結(jié)渣原因:
①由于在旋風(fēng)分離器內(nèi),處于絕熱狀態(tài),循環(huán)物料中的細(xì)顆??扇嘉锛耙谎趸?,都會(huì)產(chǎn)生二次燃燒,造成局部超溫。再加上旋風(fēng)分離器處于負(fù)壓狀態(tài)下,密封性若不是很好,也會(huì)漏入空氣使得二次燃燒加強(qiáng)。
②燃用多礦點(diǎn)的煤質(zhì),其金屬氧化物成份含量不同。當(dāng)堿酸比J(J=
在0.4一0.7范圍內(nèi),灰的熔點(diǎn)較低。使得在較低溫度下就易結(jié)渣。
⑧旋風(fēng)筒內(nèi)在氧氣不充足與碳發(fā)生反應(yīng),易產(chǎn)生CO等還原性氣體而這種還原性氣體能起催化作用,至使灰熔點(diǎn)大幅度降低,這也能使在較低溫度下結(jié)渣.
綜合多年的經(jīng)驗(yàn),旋風(fēng)分離器的入口溫度不宜超過(guò)960℃否則結(jié)渣的可能性很大。
(2)結(jié)渣的影響
①旋風(fēng)分離器的結(jié)渣,直接影響鍋爐的安全運(yùn)行。
因?yàn)樵谄鋱A錐體下部,隨時(shí)間積累,結(jié)渣越來(lái)越多,使中心通道變小,直至堵死,循環(huán)物料無(wú)法暢通,造成堵灰現(xiàn)象,被迫緊急停爐處理。
②旋風(fēng)分離器內(nèi)側(cè)結(jié)焦也直接?jì)D響到分離效率。 :
含塵氣流由筒體的側(cè)面沿切線的方向?qū)?,氣流在圓筒部旋轉(zhuǎn)向下,進(jìn)入錐體到達(dá)錐體的端點(diǎn)前反轉(zhuǎn)向上。清潔氣流經(jīng)排氣管排出旋風(fēng)分離器。由于內(nèi)側(cè)結(jié)焦,壁面凹凸不平及使簡(jiǎn)體不圓度的存在會(huì)產(chǎn)生一些局部小旋渦,將已濃集在旋風(fēng)筒壁處的顆粒卷?yè)P(yáng)起來(lái),影響分離效果。 .
(3)克服旋風(fēng)分離器結(jié)渣的措施
①運(yùn)行調(diào)整。合理布置風(fēng)煤比,一、二次風(fēng)比,加強(qiáng)調(diào)整維持微正壓運(yùn)行,達(dá)到爐膛的燃燼率,減少進(jìn)入分離器飛灰含碳量,減少在旋風(fēng)分離器內(nèi)產(chǎn)生二次燃燒,同時(shí)筒體內(nèi)的CO含量也大大降低,對(duì)灰熔點(diǎn)降低的影響也減少。
②由于旋風(fēng)分離器處于負(fù)壓工作區(qū),其密封性能的要求很高,否則將漏入空氣不但產(chǎn)生二次燃燒,還會(huì)降低分離效率。
⑧返料器中的返料風(fēng)對(duì)分離器的正常運(yùn)行有著重要作用,若返料風(fēng)太小影響正常返料、太大反竄至錐體底部、降低分離效率。
2、鍋爐出力不足
(1)鍋爐出力不足的原因
①結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)問(wèn)題
爐膛出口溫度高達(dá)980℃,這說(shuō)明爐膛的吸熱份額不夠(所占比例42%,爐膛吸熱份額一般為50~60%)。煙氣從爐膛出口到旋風(fēng)分離器入口的溫度為960℃(即溫度降低20℃),慣性室所吸收份額還不到2%。由此爐膛必須增加受熱面,還有慣性分離室四周水冷壁的吸熱份額也應(yīng)增加。
②分離效率低,物料循環(huán)量少
分離效率變化對(duì)爐膛床料粒度、底渣粒度、燃料停留時(shí)間、飛灰和底渣排出比例及對(duì)整個(gè)鍋爐經(jīng)濟(jì)性產(chǎn)生影響。分離器效率提高,有更多的細(xì)顆粒被分離送回爐膛循環(huán)再燃。床料粒徑變細(xì),爐內(nèi)顆粒濃度增加。受熱面?zhèn)鳠嵯禂?shù)增加,又由于爐內(nèi)熱負(fù)荷增加可提高鍋爐蒸發(fā)量。
循環(huán)物料多,從密相區(qū)帶出的熱量多,避免了因密相區(qū)燃燒份額過(guò)大而超溫現(xiàn)象,更加有利于協(xié)調(diào)密相區(qū)與稀相區(qū)的燃料份額的調(diào)節(jié)。
⑧燃燒調(diào)節(jié)的組強(qiáng)
調(diào)節(jié)一、二次風(fēng)配比來(lái)調(diào)節(jié)密相區(qū)燃燒份額。在循環(huán)流化床鍋爐中,二次風(fēng)一般在稀相區(qū)給入,所以二次風(fēng)不可參與密相區(qū)的燃燒。此時(shí)一次風(fēng)的比例就是密相區(qū)燃燒份額的最大值,要調(diào)整控制密相區(qū)的燃燒份額,就采用調(diào)節(jié)一次風(fēng)率的方法來(lái)達(dá)到。
燃料顆粒尺寸較小時(shí),稀相區(qū)平均溫度增加。燃燒反應(yīng)速度快,從而稀相區(qū)燃燒份額增大,密相區(qū)燃燒份額下降。反之,顆粒尺寸較大時(shí),密相區(qū)燃燒份額增大,稀相區(qū)燃燒份額下降,此時(shí)必然要有足夠多的介質(zhì)(循環(huán)物料)將熱量帶入稀相區(qū),才能滿足負(fù)荷的需要。
在實(shí)際運(yùn)行中,組織燃燒調(diào)節(jié)是非常重要的,既要保證出力,又要保證燃燒效率。
3、長(zhǎng)期運(yùn)行中,發(fā)電煤耗一直居高不下,除了設(shè)備等因素外,還與運(yùn)行人員的素質(zhì)有關(guān)。運(yùn)行人員的操作水平,也直接影響鍋爐的經(jīng)濟(jì)效益。比如風(fēng)煤比不合理,一二次風(fēng)比不當(dāng),都能使發(fā)電煤耗的增加。主要突出的有飛灰機(jī)械不完全燃燒的損失q4,其次為排煙損失q2。
飛灰機(jī)械不完全燃燒損失q4,在鍋爐損失中占比例最大的一項(xiàng)。運(yùn)行中飛灰含碳量從32%到46%,即q4從8.0%到14.0%。因此降低飛灰含碳量是一種重要措施.運(yùn)行方面應(yīng)組織良好的燃燒方法,保證最佳調(diào)節(jié)手段,盡量采用微正壓運(yùn)行,提高爐內(nèi)燃燒率,以達(dá)到降低爐膛出口飛灰含碳量。另外循環(huán)物料的分離效率也直接影響q4的損失。前面所述,分離效率降低,物料大量直接排出;不能被分離循環(huán)燃燒,并影響傳熱效果。從運(yùn)行中可發(fā)現(xiàn),每次運(yùn)行前期,飛灰含碳量在32—36%,而到了后期逐漸增加至40%,甚至更高。原因分析;鍋爐運(yùn)行一段時(shí)間后,旋風(fēng)分離器內(nèi)側(cè)結(jié)渣,對(duì)分離產(chǎn)生擾動(dòng),降低分離效率。所以保證旋風(fēng)筒內(nèi)壁不結(jié)渣,
也是減少q4損失.
排煙損失q2。運(yùn)行中排煙溫度一般為165℃如果降低20℃,鍋爐效率將提高百分之一。為了減少q2損失,從運(yùn)行數(shù)據(jù)中,可以認(rèn)為造成排煙溫度過(guò)高,主要原因是省煤器入口水溫偏高,直接影響省煤器的傳熱,省煤器的吸熱量減少了,導(dǎo)致排煙溫度上升。
由于長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,水冷套冷卻管上的耐火材料逐漸脫落,從高溫循環(huán)物料吸熱增加,其出口水溫高達(dá)235℃,與直接給水在省煤器入口集箱混合后仍有220℃,因此,為了確保省煤器入口水溫,就必須限制水冷套出水的焓增,即可采取減少其傳熱量,上敷耐火材料,降低傳熱系數(shù)。達(dá)到降低鍋爐的排煙損失。
三、結(jié)束語(yǔ)
我公司自95年2臺(tái)75t/h循環(huán)流化床鍋爐投入運(yùn)行,通過(guò)不斷摸索,掌握燃燒調(diào)整規(guī)律,提高了操作水乎。但是經(jīng)驗(yàn)表明,運(yùn)行人員的技術(shù)能力還有待于進(jìn)步,鍋爐設(shè)計(jì)必須進(jìn)一步完善,才能充分體現(xiàn)循環(huán)流化床鍋爐的實(shí)用性。
參考資料
《循環(huán)流化床鍋爐理論設(shè)計(jì)與運(yùn)行》——中國(guó)電力出版社1998年5月 《電廠鍋爐原理》——上海電力學(xué)院1994年4月
文章作者:德化縣德義熱電有限公司(362500) 蘇貴生 李金椅